某大型水务集团承担居民及工商业用水供应任务,下辖37座二次供水泵房及总长超过210公里的市政供水管网。改造前,集团面临设备品牌繁杂、技术标准不统一、数据无法互通等突出问题。原有监测设备涵盖6个品牌,通信协议各异,数据上传格式混乱,导致集团级监管平台无法实现有效数据归集。部分泵房仍采用人工采样检测模式,监测频次低、数据滞后,无法满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)中关于水质在线监测频率及数据时效性的要求,存在明显的供水安全风险与管理盲区。


核心设备技术性能与应用实效

管网水质监测系统在项目中展现出优异的技术适配性与实用性。系统采用高度集成化设计,将余氯、浊度、pH、温度等核心传感器与数据采集处理单元集成于一体,整机尺寸仅350mm×270mm×550mm,结构紧凑,可完美适配空间狭小的老旧泵房改造场景。同时设备配套集成水样稳压、消泡、过滤预处理单元,有效消除管网水压波动、水体气泡与微量杂质干扰,保障监测数据长期稳定可靠。


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标准化改造实施路径

针对上述问题,集团启动供水系统一体化监测改造工程,以建立统一技术标准体系、实现监测数据集中管理与远程智能运维为核心目标。项目选用管网水质监测系统作为核心监测终端,依据《城镇供水水质在线监测技术规范》(CJ/T 453-2014)设备技术要求及市政供水管网监测点位布设导则,科学开展点位布设与设备安装。


该系统采用标准化MODBUS RS485通讯协议,通过工业网关转换以太网信号接入集团现有SCADA系统,无需定制开发接口,有效解决了多品牌设备兼容难题。针对管网压力、瞬时流量等未集成参数,利用设备外部扩展接口接入第三方标准仪表,实现单点设备对多参数的全覆盖采集。设备安装严格遵循《室外给水设计标准》(GB 50013-2018)中关于取样点设置的技术要求,确保水样代表性与监测数据真实性。


在技术指标方面,系统完全满足现行国标要求:


pH值采用玻璃电极法,量程0-14,准确度为±0.1pH;


消毒剂指标采用电极法,量程0-5mg/L,分辨率达0.01mg/L。


浊度检测采用光散射法,量程0-100NTU,在0.1-40NTU常规管网监测区间内准确度达到读数的±2%或±0.015NTU;


上述指标均符合GB 5749-2022中生活饮用水常规指标及限值要求。


系统配备7寸触摸屏,支持三级密码权限管理,有效区分操作人员、维护人员及管理员权限,符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)中关于访问控制的安全规范。数据存储支持表格与曲线双模式显示,本地存储容量满足90天以上连续运行的数据留存需求,配合选配的4G无线传输模块,实现监测数据实时上报、历史数据可追溯,以及超量程、设备故障等异常信息的自动诊断与主动上传。


运维管理方面,统一的设备标准极大简化了备品备件管理,经集团物资及运维台账统计,库存成本降低约35%。设备支持U盘本地升级与无线远程程序升级,系统维护不再依赖现场驻点人员,大幅降低全生命周期运维成本。经第三方检测机构验收,所有监测点数据准确性与稳定性均达到《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2022)相关要求,集团管网水质达标率提升至99.98%。


全域水质监测体系的常态化运行保障

目前,该管网水质监测系统已稳定运行超过18个月,运行状态良好。依托标准化数据接口与开放的系统架构,集团正逐步将余氯、浊度、pH等关键水质指标全面接入智慧水务大数据平台,通过趋势分析模型预判管网水质变化趋势,实现从被动应急处置向主动预判防控转变。


此次改造不仅彻底解决了多品牌设备并存带来的数据孤岛、管理分散等顽疾,也为同地区、同类型大型水务集团开展规模化、标准化智慧供水技改项目,提供了可复制、可推广、可落地的成熟技术范本与实施经验。


集团化管理效能提升

项目实施后,集团成功构建一体化管网水质监测网络。通过统一设备型号与通信标准,集团中心平台实现对所有泵房及管网监测点的高效数据同步。系统预设超标报警功能与多路可编程继电器联动,可在水质异常时第一时间触发预警与应急响应机制,将水质异常初步研判预警时长由原来平均45分钟压缩至10分钟内,整体应急处置闭环效率显著提升。




本文标题:供水泵房及管网一体化监测改造项目落地
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